一、混凝土攪拌站卸料時堵料
故障現(xiàn)象:攪拌機在卸料過程中,混凝土堵在攪拌車的入口不能進入,造成混凝土堵在卸料斗內(nèi)。
原因分析:堵料原因是卸料太快所致。攪拌機半開開度過大時,會使混凝土卸料過快。攪拌機半開時間過短時,在轉(zhuǎn)到全開時,也會使混凝土卸料過快。
處理過程:如在半開過程中堵料,則把攪拌機卸料門半開開度調(diào)小。如在半開轉(zhuǎn)全開時堵料,則需把半開時間延長。
二、粉料罐料位計指示異常
故障現(xiàn)象:粉料罐里有料、沒料,料位計都顯示有料。
原因分析:當粉料罐內(nèi)粉料覆蓋料位計時,料位計旋轉(zhuǎn)葉片受到阻力停止轉(zhuǎn)動,此時,料位計給出有料信號。當料位機旋轉(zhuǎn)葉片粘料過多到一定程度或旋轉(zhuǎn)葉片與安裝座之間間隙過少而發(fā)卡,料位計無法轉(zhuǎn)動,料位計會輸出有料信號。另料位計接線錯誤或料位計損壞也會發(fā)出錯誤信號。
處理過程:
1、拆除料位計,清理旋轉(zhuǎn)葉片上所沾的粉料;
2、檢查旋轉(zhuǎn)葉片與安裝座套之間的間隙是否足夠,如過小則需進行處理;
3、檢查料位計的接線是否正確;
4、拆除通電實驗,判斷料位計是否損壞。
三、粉沒灰不卸料
故障現(xiàn)象:粉煤灰稱量時實際值與目標值之差1.5kg,此時攪拌主機卸料門已關(guān)閉,但粉煤灰不卸料。
原因分析:粉煤灰是否能正常卸料是與稱量是否基本達到目標值、氣動蝶閥關(guān)門信號是否到位、氣動蝶閥電磁閥是否正常得電有關(guān)。
處理過程:
1、手動操作粉煤灰卸門可正常動作,可判斷氣動蝶閥氣路、機械無故障;
2、檢查該蝶閥關(guān)門到位信號16.3發(fā)現(xiàn)有指示;
3、檢查粉煤灰稱量儀表的參數(shù),發(fā)現(xiàn)卸料延時放料控制時間參數(shù)設(shè)置不對,更改此參數(shù)后正常。
四、外加劑計量不準
故障現(xiàn)象:外加劑計量不準。
原因分析:
1、傳感器零點漂移;
2、傳感器損壞;
3、五孔接線盒損壞;
4、終端顯示器損壞;
處理過程:經(jīng)檢查傳感器-五孔接線盒-終端顯示器的接線均沒有問題,用“短接法”,將五孔接線盒直接甩開,把傳感器直接對接終端顯示器,重新校正。
五、配料站各卸料門均顯示門沒到位
故障現(xiàn)象:在生產(chǎn)過程中突然顯示配料站4種骨料卸料門均顯示沒有關(guān)到位,其他監(jiān)控正常。
原因分析:
1、線路問題,掉零線,檢查100號線;
2、PLC程序故障;
3、PLC電源及PLC輸出電源。
處理過程:檢查操作臺PLC輸出指示燈,有正常輸出,而用萬用表量電壓是均為0V,因此可以判斷PLC輸出沒有電源,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)對應(yīng)的保險燒壞,更換后正常。
六、自動生產(chǎn)過程中攪拌主機不卸料
故障現(xiàn)象:在自動生產(chǎn)過程中,攪拌主機突然不卸料。
原因分析:
1、PLC輸出點及程序問題;
2、攪拌主機開門電機、油泵、溢流閥、電磁閥問題;
3、電氣線路問題。
處理過程:
1、首先檢查操作臺上暫停按鈕看是否亮燈,發(fā)現(xiàn)沒有亮燈,監(jiān)控畫面上暫停投料也未點擊;
2、切換到手動生產(chǎn)狀態(tài),用手按下攪拌主機全開門按鈕,發(fā)現(xiàn)油泵電機不啟動,用萬用表測量開門電磁閥線圈電壓為0V,線圈電阻為23歐姆,此時初步判斷為電氣線路問題;
3、再次按下全開門鈕同時檢查攪拌主機開門信號PLC輸入點13.7,發(fā)現(xiàn)13.7正常亮但開門信號輸出點Q4.6不亮;
4、以上結(jié)果可判斷為PLC程序問題或程序鎖死,接著再次檢查操作臺上暫停按鈕,并用手反復(fù)按兩次,發(fā)現(xiàn)為暫停按鈕被按下程序鎖死,但由于暫停按鈕指示燈已燒壞未及時發(fā)現(xiàn),將該按鈕復(fù)位后故障排除。